理工论文
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考虑功率需求目标的电动汽车接入配电网充电负荷有序控制优化论文
2025-01-08 14:24:03
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[摘要]:电动汽车充电需求具有多样性与不确定性,对配电网的充电负荷平衡构成了显著挑战。为解决这一问题,提出考虑功率需求目标的电动汽车接入配电网充电负荷有序控制优化研究。全面分析电动汽车接入配电网后的总充电功率需求,并综合考量配电网中的基础负荷(包括居民用电、商业用电等)与电动汽车充电负荷之间的动态交互关系。在此基础上,构建了以最小化负荷方差为核心目标的充电负荷有序控制模型,旨在实现充电负荷在时间与空间上的均衡分布。模型设计时,特别将可执行充电效率作为关键约束条件,以确保优化方案的可行性与经济性。通过引入遗传算法这一
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抗静电柔顺洗衣液性能测试与研究论文
2025-01-08 14:09:13
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[摘要]:在洗衣液配方中加入小分子阳离子柔顺剂和高分子聚合物,形成了具有洗涤、柔顺和抗静电三效合一的抗静电柔顺洗衣液。在保持洗衣液去污力稳定性的同时,对其抗静电性能、再湿润性能和感官触摸柔软性进行了全面测试。实验结果表明:抗静电柔顺洗衣液去污力比值大于1.0,稳定性良好,符合洗衣液行业设定标准。抗静电性达到4.5,具有抗静电属性,再湿润性能也得到明显提高。通过感官触摸柔软性测试,相较于标准洗衣液和市售洗衣液,使用抗静电柔顺洗衣液的织物柔顺和柔软性能有大幅提升。抗静电柔顺洗衣液不仅具有良好的去污力,而且还具有良好的抗
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聚氨酯水溶液的合成及其性能研究论文
2025-01-08 13:59:47
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[摘要]:针对传统聚氨酯水溶液稳定性较差的问题,首先通过使用超声波处理淀粉,制备出一种改性淀粉,然后利用丙酮法制备聚氨酯水溶液,最后将改性淀粉与聚氨酯水溶液混合得到了一种新型改性淀粉/聚氨酯水溶液。利用加速沉降实验测定改性淀粉/聚氨酯水溶液的稳定性。结果显示当溶液中异氰酸酯基与羟基物质的量比大于等于3、聚乙二醇分子质量约为400、中和度大于80%以及固含量范围为35%~40%时,溶液的稳定性较好。研究制备的新型材料具有良好的性能,为聚氨酯领域的发展提供了参考。
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境外企业如何推进党建提质增效“七抓”工程论文
2025-01-08 13:48:56
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[摘要]:本文以中国有色集团境外企业党组织党建工作为分析对象,主要针对的是非洲赞刚两地企业党支部党建工作,首先介绍了中国有色集团境外发展和党建工作情况,接着分析了境外企业党建工作的难点和问题及产生的根源,最后论述了落实境外国有企业党建提质增效“七抓”工程的工作建议与思考,抓实基层基础,持续深化学习贯彻xxx全国国企党建会xxx和xxx xxx对中国有色集团三次重要指示批示精神,以高质量党建引领高质量发展,汇聚起加快建设世界一流企业的磅礴力量。
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井下煤矸石分离和固体回填技术在采煤中的应用研究论文
2025-01-08 11:59:02
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[摘要]:中国是世界上最大的煤炭生产国,煤矸石排料量位居世界第一。同时,大规模采煤导致了严重的环境污染问题,如地表沉降和煤矸石堆积,这使煤矿企业面临巨大的减排压力。因此,总结了固体回填开采技术的研究进展,阐述了实施井下废煤分离的现实需求和意义,重点介绍了选择性破碎法、密介质浅槽法、振动辅助分选法、全尺寸水分离法和射线识别法等常见井下废煤分离方法的技术原理、系统和关键设备,提出了采煤-分选-回填+X方案。结合五阳煤矿12#煤层的具体工程案例,介绍了“开采-分选-回填+瓦斯抽采”技术的整体思路、系统布置、选区设备及实际
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精制狗皮膏中粉防己碱含量测定论文
2025-01-08 11:45:46
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[摘要]:目的:建立精制狗皮膏中粉防己碱含量检测方法,并对分析方法验证。方法:GL Sciences InertSustain C18 4.6×250 mm×5μm色谱柱;以甲醇为流动相A,乙腈为流动相B,水(每30 mL加0.41 g十二烷基磺酸钠、0.1 mL冰醋酸)为流动相C,进行梯度洗脱;流速1.5 mL/min;柱温30℃;检测波长为280 nm。结果:得到线性方程A=76.227C-0.007 8(r=1),线性关系良好,各组回收率在92.48%~105.73%之间,RSD≤4.0%。结论:本文拟定方法
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基于SIMIT与NX MCD的机器人工作站虚拟调试研究论文
2025-01-03 17:12:29
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[摘要]:针对机电一体化概念设计(Mechatronics Concept Designer,MCD)与工业机器人离线编程软件(RobotStudio)联合仿真存在通信延时较长且信号不稳定问题,以SQ-815Q药品罐装产线机器人工作站为例,开展了基于虚拟被控对象仿真平台(SIMIT Simu⁃lation Framework,SIMIT)的跨平台虚拟调试方法研究。首先,导入产线三维模型,进行产线MCD机械、电子及自动化设计,以及机器人和PLC控制程序编写;然后,通过SIMIT和PLCSIM Adv将RobotStu
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基于RobotStudio的齿轮减速器虚拟装配工作站仿真研究论文
2025-01-03 17:00:44
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[摘要]:齿轮减速器装配是矿山机械装备制造中的重要生产环节之一,针对矿用大型齿轮减速器装配工序复杂、人工装配作业劳动强度大、自动化程度不足等实际突出问题,以二级圆柱齿轮减速器虚拟装配为研究对象,利用三维建模软件和RobotStudio仿真平台搭建了齿轮减速器虚拟装配仿真工作站。根据齿轮减速器零部件装配工艺流程,基于RobotStudio仿真环境确定了以ABB机器人为主的齿轮减速器虚拟装配空间布局,配置了所需的I/O信号,创建Smart组件以实施装配仿真模拟,进行轨迹规划、程序编制、仿真调试并且优化虚拟装配路径。通过
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基于QAR数据分析排除姿态航向基准系统间歇性故障论文
2025-01-03 16:43:19
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[摘要]:飞机运行过程中出现的间歇性故障具有隐蔽性强、故障现象不稳定、故障发生频次不确定、故障现象受环境因素影响难以再现的特点,给此类故障的彻底排除造成了极大困难。针对一起奖状560XLS+机型柯林斯姿态航向基准系统的间歇性故障,提出基于QAR数据分析的排故方法,通过对柯林斯姿态航向基准系统工作原理、故障现象和故障发生时的飞行状态的深入分析,在地面测试难以再现故障的情况下,对故障航段飞机快速存储记录器QAR记录的飞行数据进行译码、分析,准确判断故障部件并排除故障。同时对采用此种方法排除间歇性故障的过程和方法进行了归
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基于PLC控制的炉后自动加料系统设计论文
2025-01-03 16:29:40
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[摘要]:针对熔炉后人工添加辅料工作容易出现的辅料质量不准确,辅料缺漏、添加情况反馈不及时等问题,同时自动化程度低,耗费人工,采用可编程控制对其进行改造。在硬件方面利用变频器实现天车的多段速控制,编码器实现天车的精准定位,同时添加了天车的防摇摆功能。软件方面利用PLC程序来实现上位机和天车PLC的通信,并实现天车自动添加辅料加料系统的设计。该设计实现了辅料添加过程的可控、防错、可追溯,减少了劳动力,提高了企业的生产效率。