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首页 > 学术论文库 > 农科论文 曝气生物滤池 - 微生物联合处理在工业园区污水处理中的应用效果论文

曝气生物滤池 - 微生物联合处理在工业园区污水处理中的应用效果论文

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2026-04-10 15:55:08    来源:    作者:xuling

摘要:针对半导体工业园区污水处理中污染物成分复杂、传统工艺抗冲击能力弱、低温效率低的问题,文章提出了曝气生物滤池-微生物联合处理工艺。

  摘要:针对半导体工业园区污水处理中污染物成分复杂、传统工艺抗冲击能力弱、低温效率低的问题,文章提出了曝气生物滤池-微生物联合处理工艺。通过膨胀黏土滤料构建生物膜载体,结合气水联合反冲洗与回流调控,对化学需氧量(COD)和总磷(TP)的去除效果进行验证。结果表明,出水COD稳定低于40 mg/L(进水80~150 mg/L),TP低于0.9 mg/L(进水0.8~1.0 mg/L),平均去除率分别达56%~74%和65%,且低温条件下性能稳定,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级要求,证实该工艺具有高效性与抗冲击性。

  关键词:曝气生物滤池;微生物联合处理;半导体污水;COD去除;TP去除

  随着半导体行业快速发展,工业园区污水中的有机物、氨氮、总磷等污染物浓度持续升高,处理难度大,现有技术面临低温效率下降、抗负荷波动能力不足等问题。本文创新点在于采用曝气生物滤池-微生物联合工艺,通过优化滤料特性、供氧系统及反冲洗方式,强化了生物膜降解与物理截留协同作用,可为高浓度工业园区污水处理提供高效解决方案。

  1对象与方法

  1.1研究对象

  本文以某半导体企业的污水处理为研究对象。该企业主要从事半导体芯片制造,生产过程中产生的污水含有有机物、氨氮、总磷等污染物,为实现高效处理,采用曝气生物滤池-微生物联合处理工艺,通过滤料上附着的生物膜微生物降解污染物,并结合物理吸附、截留作用,提升污水净化效果[1]。

  1.2研究材料

  实验所用材料包括:①滤料:选用直径2~3 mm、高度15 cm的膨胀黏土填料,其密度高于水,具有良好的生物附着性和透气性;②设备:单级通风生物滤池(高度40 cm,横截面直径6 cm)、蠕动泵(用于进水和回流)、曝气泵(底部供氧)、流量计(监测水流速)和紫外分光光度计(检测DNA浓度和纯度);③试剂:无菌水、20%甘油、DNA分离试剂棒、蒸馏水等;④样品:从企业现有曝气生物滤池中采集的生物膜样品,用于微生物群落结构分析。

  1.3研究方法

  1.3.1微生物-曝气生物滤池设计

  具体结构如图1所示,主要由进水管、蠕动泵、流量计、曝气泵等组成。滤池高度40 cm,横截面直径6 cm,内部填充膨胀黏土填料,形成微生物附着生长的核心区域。运行时,污水通过蠕动泵从底部进入配水通道,均匀分配至滤料层,在重力作用下向上流动;底部曝气泵通过管道向滤料层供氧;处理后水从顶部流出,滤池的设计要确保水流在整个横截面均匀分布[2]。

  1.3.2生物膜中微生物群落结构解析

  生物膜样品采集自企业曝气生物滤池的滤料,将其装入灭菌锥形烧瓶,5℃培养箱保存56 h后处理。用蒸馏水清洗滤料,刮取表面生物膜并溶解于无菌水,取1.5 mL样品离心,沉淀中加20%甘油保存。采用DNA分离试剂棒提取DNA:通过旋转柱特异性结合DNA,配合缓冲系统去除腐殖质等杂质(避免干扰DNA聚合酶活性),提取后-20℃保存。用紫外分光光度计检测DNA浓度和纯度,稀释10倍后测260 nm和250 nm吸光度,按公式计算:浓度c=50×OD260×稀释倍数n,纯度p=OD260/OD250[3]。

  1.3.3反冲洗与再生工艺

  为防止滤料层堵塞并使其恢复处理能力,采用气水联合反冲洗方式。反冲洗时,先关闭进水阀和工艺空气阀,打开反洗排水阀和反冲洗气路,之后进行气水混合冲洗,利用滤料摩擦脱落过量生物膜;最后进行水冲洗,将脱落物和杂质排入底部排水沟,送至收集池进行再处理。反冲洗周期需根据滤池压力损失调整,以确保滤料层的通透性和微生物活性[4]。

  1.3.4处理效果测试方法

  连续监测2024年1—7月企业污水经滤池处理后的水质指标。进水通过蠕动泵控制流速,通过流量计实时监测;出水取样点设在滤池顶部出口,每日采集水样3次,混合后检测。检测指标包括COD(重铬酸钾法)、TP(钼酸铵分光光度法)和SS(重量法)等,参照《水和废水监测分析方法(第四版)》。数据记录内容包括进水浓度波动范围、出水浓度及去除率,以评估工艺稳定性和抗冲击负荷能力[5]。

  1.4观察指标

  主要观察指标为污水中污染物的去除效果,参照表1中污水处理厂的进出水水质设计值。

  重点分析COD和TP的去除效果,包括进水浓度波动、出水浓度稳定性、去除率及低温条件下的处理性能。

  1.5统计学分析

  采用Excel 2019进行数据统计,计算各指标的平均值、标准差及去除率,去除率=(进水浓度-出水浓度)/进水浓度×100%。通过趋势图分析浓度变化规律,评估工艺抗冲击负荷能力;用t检验比较进出水浓度差异,P<0.05表示差异有统计学意义。

  2结果

  2.1对COD的去除效果

  2024年1—7月,半导体企业污水进水COD质量浓度波动范围为80~150 mg/L(见图2),滤池出水COD始终稳定控制在40 mg/L以下,满足一级排放标准(<50 mg/L)。当进水COD为80 mg/L(低于设计值160 mg/L)时,出水COD仍稳定在30~35 mg/L;当进水COD升至150 mg/L时,出水COD最高达38 mg/L,未超过限值。平均COD去除率随进水浓度升高而提高,从低负荷时的56%升至高负荷时的74%,这表明高有机负荷可促进微生物活性、提升处理效率。

  2.2对TP的去除效果

  同期监测TP去除效果(见图3)显示,进水TP质量浓度波动在0.8~1.0 mg/L,出水TP质量稳定在0.6~0.9 mg/L,平均去除率65%,满足一级排放标准(<1 mg/L)。低温季节(1~2月,水温10~15℃)出水TP质量浓度平均为0.8 mg/L,与常温季节(0.7 mg/L)差异无统计学意义(P>0.05),表明微生物在低温下仍能保持较强的磷代谢活性。结合表1可知,滤池出水TP质量浓度(0.6~0.9 mg/L)低于一级标准限值(<1 mg/L),且去除率稳定,说明生物膜中的聚磷菌通过吸收和转化作用,实现了对TP的持续高效去除。

  3讨论

  半导体行业生产过程中产生的污水成分复杂,含有机物、氨氮、总磷等污染物,处理难度较大,本研究针对某半导体企业污水特点,采用曝气生物滤池-微生物联合工艺,通过生物膜微生物降解与物理截留协同作用来提升污染物去除效果。

  连续7个月的监测显示,该工艺对污染物的去除效果稳定。COD方面,进水质量浓度在80~150 mg/L波动时,出水浓度始终控制在40 mg/L以下,远低于一级标准限值;平均去除率随进水浓度升高从56%提至74%,说明高有机负荷反而能激发微生物活性,这与滤池均匀布水、充足供氧促进生物膜代谢有关。TP处理中,进水质量浓度为0.8~1.0 mg/L时,出水质量浓度稳定在0.6~0.9 mg/L,平均去除率65%;低温季节(10~15℃)出水TP质量浓度(0.8 mg/L)与常温(0.7 mg/L)条件下差异不大(P>0.05),表明聚磷菌在低温环境下仍保持较强的磷吸收能力,印证了生物膜中功能微生物的稳定性,体现出工艺的抗冲击和低温适应优势。

  4结论

  综上所述,曝气生物滤池-微生物联合工艺在半导体工业园区污水处理中表现优异。通过膨胀黏土滤料提供稳定生物附着载体,气水联合反冲洗维持滤池通透,配合回流系统应对水质波动,实现了COD和TP的高效去除。

参考文献

  [1]潘红.曝气生物滤池在滨海污水处理系统中的应用研究[J].环境科学与管理,2023,48(7):76-81.

  [2]程晓虎,刘冬琴.磁混凝沉淀-反硝化生物滤池工艺在工业园区污水处理厂提标改造中的应用[J].绿色中国,2025(3):148-150.

  [3]吴越,卢俊平,王怡,等.MBBR+曝气生物滤池工艺在北方地区污水处理厂提标改造中的应用[J].净水技术,2023,42(2):162-168.

  [4]季永波.曝气生物滤池技术在生活污水处理中应用[J].城市建筑与发展,2023,4(13):133-135.

  [5]邹仲勋,李旭东,李冬,等.多模式生物滤池的设计及在污水处理厂中的应用[J].给水排水,2024,60(S2):318-322,328.