G83 油藏井筒结垢原因分析及治理技术论文

2024-04-28 11:20:30 来源: 作者:liyuan
摘要:在油藏开发过程中,往往伴随着井筒结垢的存在,成垢类型也多样化。通过对油井垢样进行化验分析,井筒垢主要 是难溶性盐类的结晶物。其成分主要包括:CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4、MgCO3、FeCO3、FeS、Fe(OH)3、Fe2O3、Mg (OH)2、 SiO2、NaCl 等。油田垢很少会见到单一类型的结垢物,往往以混合垢的形式存在,并以某种难溶盐垢为主。文章通过开 展垢样化验分析、归纳成垢离子类型、分析主要结垢原因、明确结垢机理等一系列的思路主导,确定现阶段 G83 油藏采 油井结垢主要以
摘要:在油藏开发过程中,往往伴随着井筒结垢的存在,成垢类型也多样化。通过对油井垢样进行化验分析,井筒垢主要 是难溶性盐类的结晶物。其成分主要包括:CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4、MgCO3、FeCO3、FeS、Fe(OH)3、Fe2O3、Mg (OH)2、 SiO2、NaCl 等。油田垢很少会见到单一类型的结垢物,往往以混合垢的形式存在,并以某种难溶盐垢为主。文章通过开 展垢样化验分析、归纳成垢离子类型、分析主要结垢原因、明确结垢机理等一系列的思路主导,确定现阶段 G83 油藏采 油井结垢主要以碳酸盐垢为主,同时含有少量的硫酸盐垢 (主要存在形式是硫酸钡、硫酸锶)且主要分布在射孔段附近 及尾管附近,为 G83 油藏井筒清防垢工作下步将如何实施提供了有效的指导意见和思路。
关键词:结垢原因;防垢;清垢
0 引言
油井井筒结垢后,大大制约了原油产出。国内各 大油田积极探索油井井筒清防垢技术,当下主要以化 学法和机械法为主,但由于区块地层物性及开采方式 的不同,导致其适应性也存在较大差异。基于此,本文 通过对 G83 区的油井井筒结垢原因进行分析,研究 出针对本区油井井筒适应性较好的清防垢治理措施, 为 G83 油藏稳产提供有力的井筒保障。
1 G83 油藏井筒结垢现状
1.1 区域结垢概况
2021 年 1 月 —2022 年 6 月 G83 油藏油井检泵 315 井次 (228口),其中井筒结垢井 116 口 (129 井次), 占比达到 50.9%。井筒结垢导致:一是油井卡泵、泵阀失 效,其中①卡泵上修 72 井次,占检泵井 22.9%,②球 座结垢漏失、失灵上修 73 口,占检泵井 23.2%;二是 油井产液量下降,累计开展通井 84 井次,其中遇阻47 井次,遇阻率 56.0% 。
2 结垢原因分析
2.1 结垢堵塞原因分析
2.1.1 地层水与注入水混合结垢
区域注入水为洛河层地层水,水型为 Na2SO4,长 4+5、长 6 地层水矿化度高,水型为 CaCl2,并含有大 量的钡锶成垢离子,注入水与地层水混合后易生成 BaSO4 和 CaCO3 垢。
G83 区地层水与清水注入水配伍试验统计表如 表 1 所示。近两年结垢井中见注入水 10 口,结垢类型 为碳酸盐和硫酸盐的复合垢。目前清水系统均进行了 纳滤脱硫,井筒结硫酸盐垢的现象较少。
2.1.2 地层水自身结垢
地层流体进入井底时,压力和温度突然降低,破坏了流体在地层内部的化学平衡,使 CO2 释放而生成 CaCO3垢[1]。
不同层位地层水自身结垢趋势试验结果表如表 2 所示。近两年结垢井中长 4+5、长 6 层合采 30 口,平均 结垢厚度 0.8~1.2 mm;长 4+5 层单采 57 口,长 6 层单 采 18 口,平均结垢厚度 1.8~3.0 mm。根据统计,地层 自身结垢是目前井筒结垢的主要原因,其中长 4+5 层井筒结垢最严重,其次为长 4+5、长 6 层合采。
2.1.3 低流压、低液量井筒结垢明显
流压下降降低了采出液中的碳酸盐溶解度,使碳 酸盐垢沉积,同时地层中压力平衡受到破坏,使油层 中黏土微粒随碳酸盐晶体运移出地层,两者混合形成 垢质[2-3]。
近 两 年 结 垢井中流压 <3 MPa 的井 60 口,占比 51.7%,平均结垢速率 2.8 mm/a,如图 2 流压分级油井 结垢柱状图;日产液 <1 m3 的井 58 口,占比 50.0%,平 均结垢速率 2.3 mm/a 如图 1 液量分级油井结垢柱状 图。随着压力和产液量的持续下降,垢不断沉积,导致 井筒结垢范围更广、结垢速率更快,治理难度增大。
2.1.4 垢主要集中在射孔段附近
在整个采油井筒中,套管内壁、油管外内壁、抽油 泵活塞、筛管孔眼,抽油杆等所有井下附件都可能结垢,而射孔段附近是温度和压力变化最为剧烈的地 方,也是垢大量聚集的部位[4]。
近两年实施磨钻 47 井次,通过遇阻位置分布情 况,结垢主要集中在射孔段附近 30 m(37 井次) 以及尾 管附近 10 m(10 井次)。此类井对油井产液量的发挥具 有一定影响,32 口井磨钻后进行了酸浸,增油 9 t/a, 如图 1 结垢位置分布柱状图所示。
3 治理措施及效果分析
3.1 井筒防垢
3.1.1 常规液体药剂井口投加
当碳酸根离子浓度为 400 mg/L 时,钙质阻垢剂 效果均较好,其中阻垢剂 ZG-108 效果最好,阻垢率 达 93.2%,如图 2 不同阻垢剂碳酸钙垢阻垢率柱状图 (2020年)。选取动液面≤1 700 m,结垢速率≤3 mm/a 的井,加药量 10~30 kg/ 次,加药周期 10 d,投加后使用 50 kg 水冲洗,确保药剂投加至液面。根据油藏不同单 元的结垢情况,调整阻垢剂投加药量 58 井次,目前共 计投加 150 口。
检泵周期由 256 d 延长到 321 d,整体防垢效果 较好。由于套管投加阻垢剂的用量较小,水冲洗的范 围有限,部分药剂会黏附在套管壁上,影响加药效果。
3.1.2 固体颗粒阻垢剂套管投加
PBTCA 具有良好的阻碳酸钙垢的性能,还具有 良好的耐高温、耐氧化、耐氯稳定性能,作为固体颗粒 阻垢剂的主剂[5-6]。
选取动液面≤1 700 m,结垢速率≤3 mm/a 的井, 投加量为口袋容积的 80%,加药周期 3 个月,加药工具连套管环空,将颗粒阻垢剂随水流带入井筒环空,停 井 8 h 后启井,确保药剂沉降至井底。
在结垢严重区域开展投加试验 28 口。
投加后采出液中游离 Ca2+ 含量增加,成垢 Ca2+ 含量减少,实现了阻垢,检泵周期 342 d 上升到 534 d, 投加 1 次药剂有效期可达 3 m,克服了人工加注药剂 有效率低、深井和高气压井加注不到位等问题,图 3 为 L64-101 采出液 Ca2+ 含量 (mg/L)(2020年) 。
存在问题:①投加固体药剂需要停井 8 h,影响采 油时率;②药剂易堆积在油管接箍上,存在卡钻风险, 目前起油管时发生卡钻 2 口。
3.1.3 固体阻垢器井下配套
入井条件及原则:选取动液面> 1 700 m,液量 < 1 m3/d 的井,或用于封上采下、无法井筒加药的井, 随尾管下入至眼管和泵之间的位置。
实施情况:配套固体阻垢器 21 口,平均运行时间 460 d,目前仍在工具有效期内 6 口。
效果认识:起出前期入井 8 套,平均服役 312 d, 结垢速度 3 mm/a 下降到 1.8 mm/a。固体阻垢剂在原 油中缓慢溶蚀,阻垢效果好,且操作简便。
存在问题:在用固体阻垢器最短 63 d 药剂溶解完 毕,最长 375 d 溶解完毕,平均有效期 312 d;工具阻垢 剂在每口井井底溶解速率不同,难以准确预测剩余量, 无法确定补充药品的周期;目前对下入阻垢器的井,超 过 300 d 后投加固体颗粒阻垢剂,延长治理效果。
3.2 井筒清垢
3.2.1 通井、磨钻
存在问题:(1) 部分井结垢速度快,连续两年重复 遇阻磨钻的井共 3 口,平均检泵周期 291 d;(2) 部分 井磨钻困难,近两年磨钻无进尺、酸浸后二次磨钻至 人工井底井 2 口;(3) 磨钻后需要继续实施酸浸,提高 清垢效果。
3.2.2 酸浸
选井条件及原则:储层物性好、符合地层堵塞特 征的油井 (液量下降、含水稳定或上升) 或动管柱作业 井筒结垢厚度≥3 mm 的油井。
实施情况:2022 年截至实施酸浸 43 口,有效 31 口,有 效率 72.1%,平均单井日增油 0.37 t/d,累计增油 1 946 t。
效果认识:(1) 东南单采长 4+5 单元,东部合采单 元储层物性较好,结垢相对严重,酸浸后提液明显,共实 施 8 口,单井增油 0.50 t/d;(2) 生产动态表现为液量下 降,含水稳定的井实施效果相对较好,共实施 7 口,单井 增油 0.47 t/d。(3) 根据试挤压力,确定酸浸井和参数,压 力 18 MPa 以上的优先实施,压力 15~18 MPa 的增加反 应时间 2~3 h,15 MPa 以下的不实施;(4) 对比酸浸前 后求吸水,试挤压力下降明显,清垢疏通效果显著。
4 结论及下步防治方向
4.1 井筒防垢
(1) 结垢机理认识。增加垢样分析井数和可对比 井数,准确判识井筒结垢的形成机制,针对性、多元性 地开展防垢治理。(2) 合理生产制度。摸索合理流压, 避免流压大幅度下降,减缓油井结垢速度;同时开展 增产措施,提高结垢井的液量,及时排出结垢颗粒,减 少在井筒上的附集。(3) 固体药剂投加。优化药剂颗粒 粒径和投加方式,便于固体药剂能够到达井底口袋, 避免卡钻风险;同时设立治理专项,优选一个区域开 展整体投加试验,便于进行效果评价。(4) 固体阻垢器 使用。开展工具药剂评价和优选,固化使用技术规范, 增强油藏适应性,延长有效期;针对结垢严重的井,结 合检泵入井阻垢器,操作简便,效果明显,建议持续使 用。(5) 配套开展其他治理。井筒中腐蚀产生的铁锈、 油井出砂产生的砂粒有助于垢物附着沉积,析出的蜡 和无机垢混合形成更难溶解的垢物,需要在防垢的同 时,针对井筒情况,同时开展井筒的防腐、防砂、防蜡 治理。(6) 开展新工艺试验:一是防止垢物在井筒管柱 上凝结沉积;二是提高采出水中碳酸盐溶解度。
4.2 井筒清垢
(1) 通井、磨钻。坚持对 1.5 a 以上未处理过井筒 的井,结合动管柱作业实施通井处理,同时洗井结束 后试求吸水,验证地层堵塞情况。针对磨钻时效短或 磨钻困难的井,在磨钻后需要继续实施酸浸,提高清 垢效果。(2) 酸浸:一是坚持物质是基础、能量是保障 的选井思路,做好结垢区能量培养,开展小水量强化 注水;二是根据试挤压力,个性化参数设计,试挤压力 高的井增加酸液用量至 8 ~10 m3,增加预处理环节, 试挤压力较低的井维持酸液用量 4~5 m3,酸化反应 结束后将酸液顶替至地层;三是开展酸液及添加剂配 方的优化研究,降低酸对储层的二次伤害。
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