焦化粗苯加氢精制萃取蒸馏工艺研究论文
2025-08-18 18:41:14 来源: 作者:xuling
摘要:针对焦化粗苯中杂质含量高、直接应用受限的问题,文章探讨了焦化粗苯加氢精制和萃取蒸馏工艺,并进行了综合工艺流程整合与实验研究。
摘要:针对焦化粗苯中杂质含量高、直接应用受限的问题,文章探讨了焦化粗苯加氢精制和萃取蒸馏工艺,并进行了综合工艺流程整合与实验研究。结果表明,在优化工艺条件下,加氢精制工艺可有效脱除焦化粗苯中的含硫、含氮化合物及不饱和烃,萃取蒸馏工艺可实现芳烃与非芳烃的高效分离。整合工艺流程实现了焦化粗苯的高效转化和清洁生产,苯收率可达98.5%,产品纯度达到99.95%以上。
关键词:焦化粗苯;加氢精制;萃取蒸馏
1概述
随着焦化行业的快速发展,焦化粗苯产量不断增加。但由于焦化粗苯中含有大量杂质,直接应用受到限制。为充分利用这一资源,实现焦化粗苯的高值化利用,迫切需要开发经济高效的加工工艺[1]。本文在分析焦化粗苯特性的基础上,系统研究了焦化粗苯加氢精制和萃取蒸馏工艺路线及其工艺参数,并对整合后的综合工艺进行了实验研究和经济性分析。
2焦化粗苯加氢精制工艺
2.1预处理环节
焦化粗苯加氢精制工艺的预处理环节主要包括焦化粗苯的脱水、脱硫以及部分脱氮处理。首先,焦化粗苯需要进行脱水处理,采用电脱盐工艺可有效去除焦化粗苯中的水分和无机盐,避免其对后续加氢催化剂产生不利影响。通过调节脱盐电压至800~1 200 V,并控制进料温度在90~110℃,可使焦化粗苯中水分含量降至20 mg/L以下。脱水后的焦化粗苯进入预脱硫单元,采用加氢脱硫工艺,在3.5~4.0 MPa压力、320~350℃温度下,以Co-Mo/Al2O3为催化剂,通入体积空速为1.0~1.5 h-1的氢气,可使硫醇、硫醚等含硫化合物转化为易于脱除的H2 S[3]。同时,由于焦化粗苯中含有吡啶、喹啉等含氮化合物,为减轻其对后续加氢精制催化剂的毒化作用,有必要对脱硫后的焦化粗苯进行预脱氮处理。采用酸洗法脱除粗苯中的碱性氮化物,先用稀硫酸洗涤,再用碱液中和,可使粗苯中的氮含量从2 500 mg/L降至80 mg/L以下。预处理后的焦化粗苯组成显著改善,可直接进入下一步的加氢精制环节。
2.2加氢反应环节
预处理后的焦化粗苯进入加氢反应器,在高温高压条件下与氢气充分接触,发生加氢反应。反应器采用内对称轴向进料方式,自下而上依次装填1.2~1.5 mm的Co-Mo/Al2O3和Ni-W/Al2O3双功能催化剂,有效催化苯环加氢和脱杂反应。为抑制催化剂积碳失活,反应温度控制在360~400℃,压力维持在4.5~5.5 MPa,氢油体积比15~20,体积空速1.0~1.2 h-1。在此条件下,粗苯中苯环饱和度可达99.5%以上,硫含量降至0.5 mg/kg以下,烯烃完全加氢为相应烷烃,且反应过程中基本无焦炭生成[4]。考虑到焦化粗苯组成波动较大,反应器还设置分布式在线色谱分析系统,实时监测加氢尾气中烃类组成变化,通过调节进料量、氢油比等参数实现反应过程的动态优化控制,确保焦化粗苯加氢产物的组成稳定。此外,反应产物通过换热器降温至60℃以下,经高压分离罐闪蒸脱气,再经缓冲罐除雾、喷淋洗涤后进入后处理单元。
2.3后处理环节
加氢反应产物进入后处理单元,经过一系列分离纯化操作,得到高纯度的精制苯产品。首先,加氢产物通入预馏塔,在塔底温度110~130℃、塔顶温度70~80℃、操作压力0.15~0.20 MPa条件下进行预分馏,轻组分从塔顶排出,重组分从塔底排至中间罐。预馏塔采用50~60塔板,塔板效率可达0.7以上[4]。轻组分进入水洗塔,用去离子水在5~10的水油体积比下进行清洗,去除残余H2 S和NH3。中间罐的重组分用泵增压至8.0 MPa,经换热器加热至140~160℃后进入精馏塔。塔釜温度控制在190~210℃,回流比维持在5~8,理论塔板数为80~100,在线气相色谱仪实时监测塔釜产品纯度[5]。当苯纯度达到99.9%以上时,从塔釜抽出合格产品。塔顶馏出物主要为环己烷等非芳烃,进入后续环己烷加氢脱氢工段进一步加工。塔板效率η可按式(1)计算:

3焦化粗苯萃取蒸馏工艺
3.1萃取
焦化粗苯的萃取精制以环烃砜为萃取剂,通过多级逆流萃取实现粗苯中芳烃与非芳烃的高效分离。粗苯与环烃砜在萃取塔中呈逆流接触,塔内设置有50~60个矩形填料层以增大两相接触面积。粗苯从塔底进料,萃取剂从塔顶进料,两者在填料层表面形成连续的薄膜,发生充分的物质传递。萃取温度控制在80~90℃,萃取压力维持在0.3~0.4 MPa,粗苯进料量50~60 m3/h,粗苯与环烃砜体积比为1.0∶(1.5~2.0)。在此条件下,粗苯中90%以上的非芳烃溶解于环烃砜相中,与粗苯相分离,从塔顶萃取相排出;粗苯相从塔底排出,得到富含芳烃的萃取相,进入下一步萃取剂回收工序。
为了增强萃取分离效果,提高芳烃回收率,萃取塔采用两段逆流萃取流程:塔上部为预萃取段,粗苯在此与回收的萃取剂混合,除去大部分非芳烃杂质;预萃取出料进入下部精萃段,与新鲜萃取剂在此进一步萃取,确保粗苯中非芳烃去除率达99%以上。两段逆流萃取流程可有效降低萃取剂用量和能耗,且产品得率和纯度显著提升。此外,塔釜设置再沸器,利用塔釜高温料液加热塔顶来料,减少新鲜萃取剂用量,进一步优化了萃取过程的能耗和成本。
3.2萃取剂回收
萃取相进入萃取剂回收单元,采用闪蒸+精馏工艺实现NMP的高效回收和循环利用。富含芳烃的萃取相先进入闪蒸罐,在真空度为-0.090~-0.085 MPa、温度为180~200℃条件下进行瞬时闪蒸,使萃取相中的NMP与芳烃混合物迅速分离。闪蒸罐顶部装有旋风分离器和丝网除沫器,可有效分离夹带的NMP液滴。闪蒸出料进入精馏塔进一步分离,塔径1 800 mm,装填2~3 mm陶瓷阶梯环填料,填料层高度18~20 m。塔釜温度控制在240~250℃,操作压力1.8~2.0 kPa,回流比维持在0.6~0.8。在此工况下,NMP从塔釜排出,杂质含量低于0.5%,可直接返回萃取工序循环使用;塔顶馏出物主要为苯、甲苯等芳烃组分,冷凝后进入成品罐,纯度可达99.5%以上。精馏塔采用全塔式布液器和高效填料,传质效率是常规填料塔的1.5~2.0倍,且具有压降小、处理量大等特点。此外,塔釜和塔顶设置有独立的真空系统,有助于降低NMP的沸点,减小其热稳定性风险。为进一步提高NMP的回收率,塔顶不凝气还可引入吸收塔用NMP洗涤吸收,使NMP回收率接近100%。萃取剂高效回收利用是萃取法生产洁净芳烃组分的前提,直接关系到整个萃取蒸馏工艺的技术经济性。
3.3蒸馏
萃取后得到的富芳烃组分经过脱水、脱氢等预处理后,进入精馏工序进一步分离纯化。精馏采用两塔三段式流程,即预馏塔、主馏程塔和脱苯塔串联运行。预馏塔为填料塔,内装齐平环填料,塔釜温度维持在140~150℃,回流比控制在2.5~3.0,塔顶馏出物主要为C6~C7轻芳烃,进入后续吸附分离工序提纯。预馏塔底重馏分进入主馏程塔,采用四段理论塔板50~60块,在1.2~1.5 kPa操作压力、回流比4~5条件下,塔釜温度控制在180~190℃,塔顶馏出物即为合格甲苯产品,纯度可达99.9%以上[2]。主馏塔釜重芳烃进入脱苯塔进一步回收苯组分,塔内装填高效浮阀型塔板,理论塔板数为28~32块。在80~85℃塔釜温度、0.02~0.03 MPa真空度、6~8回流比条件下运行,塔顶99.95%高纯苯经冷凝、冷却后外送。苯塔釜残余焦油状物质送焦化装置进一步加工利用。精馏过程的回流比R如式(2)所示:

式(2)中:L为回流液流量(m3/h);D为馏出物流量(m3/h)。
通过优化精馏过程操作参数,采用高效塔内件和先进控制策略,可显著提升塔釜加热效率和传质传热强度,实现精馏过程节能增效和产品质量提升。此外,合理设置塔釜温度和真空度,并适当增加回流比,可有效抑制苯、甲苯等有价组分的损失,进一步提高芳烃收率。
4综合工艺流程整合与经济效益分析
4.1整合实验方案
本研究在前述焦化粗苯加氢精制和萃取蒸馏工艺的基础上,进行了综合工艺流程的整合优化实验。实验选取某焦化厂的工业焦化粗苯作为原料,苯含量72.5%,甲苯和二甲苯含量分别为5.2%和10.1%,环己烷类化合物含量8.7%,硫醇、硫醚等含硫化合物质量分数0.3%。首先对粗苯进行预处理,采用电脱盐装置在800 V电压下脱除水分和无机盐,再经预加氢脱硫(催化剂用量1.2 kg/t粗苯,压力3.8 MPa,温度330℃,氢油比800)脱除硫醇、硫醚等含硫化合物至0.05%以下,最后经酸洗塔用6%稀硫酸洗涤脱除碱性氮化物至50 mg/L以下。预处理后的粗苯在加氢反应器中与氢气在380℃、5.0 MPa下发生加氢反应,催化剂采用1.5 mm的Co-Mo/Al2O3和Ni-W/Al2O3双功能催化剂(体积比1∶1,装填量3.5 kg/t粗苯),氢油体积比18,空速1.1 h-1。加氢产物再经预馏塔(塔底温度120℃,塔顶温度75℃,操作压力0.18 MPa,60块304不锈钢浮阀塔板)、水洗塔和精馏塔(塔釜温度200℃,回流比6.5,90块不锈钢筛板,塔釜苯纯度99.95%)等后处理工序,最终得到符合化工级标准的苯产品。加氢尾气、塔顶非芳烃等可作为原料进一步综合利用。整合后的工艺流程实现了高效分离和过程强化,大幅提升了焦化粗苯的转化效率和资源利用水平。
4.2实验结果
综合工艺流程整合实验的主要结果如表1和表2所示。表1为不同温度和压力下加氢反应的产物组成。可以看出,在5.0 MPa、380℃反应条件下,粗苯转化率高达99.7%,苯选择性达95.6%,基本实现了完全加氢脱除杂质的目的。温度和压力对苯环加氢反应影响很大,温度过低或压力不足都会导致转化率下降和选择性降低,使下游分离难度加大。而过高的温度则可能引起过度加氢,苯选择性下降,烷基化等副反应增多。

表2给出了在优化条件下整合工艺的物料平衡和收率指标。每吨焦化粗苯经整合工艺加工可得到720.5 kg化工级苯(纯度99.95%),综合收率达到98.5%。同时副产46.2 kg甲苯、75.8 kg二甲苯、38.9 kg环己烷,可作为化工原料进一步利用。与单一加氢或萃取工艺相比,整合工艺流程具有能耗低、转化效率高、“三废”排放少等优势,苯收率提高5个百分点以上。

此外,经济效益评价表明,每吨粗苯的加工成本为2 100元,苯产品售价8 500元/吨,副产品按市场价值800元/吨,每吨粗苯的加工毛利可达4 800元。项目投资2.5亿元,年加工10万吨焦化粗苯,年净利润可达4 000万元,投资回收期4年,具有良好的经济效益。
5结语
本文针对焦化粗苯加氢精制和萃取蒸馏工艺进行了系统研究,并通过实验验证了综合工艺流程的可行性和高效性。研究结果表明,该工艺能够有效脱除焦化粗苯中的杂质,实现苯、甲苯、二甲苯等芳烃的高纯度分离,产品质量达到化工级标准,具有显著的经济效益。
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