电化学氧化工艺处理酚氰废水的研究论文

2024-11-27 15:51:31 来源: 作者:liziwei
摘要:针对焦炉煤气酚氰废水处理问题,通过优化工艺,采用Fenton反应、絮凝沉淀及等离子体高级氧化技术进行预处理,再经过电化学催化氧化深度处理方法,达到处理工业酚氰废水的目的。通过实际应用,结果表明,选择最佳的电化学催化氧化时间2.0 h,可以有效处理高浓度污染物,使液体达到国家排放标准。
摘要:针对焦炉煤气酚氰废水处理问题,通过优化工艺,采用Fenton反应、絮凝沉淀及等离子体高级氧化技术进行预处理,再经过电化学催化氧化深度处理方法,达到处理工业酚氰废水的目的。通过实际应用,结果表明,选择最佳的电化学催化氧化时间2.0 h,可以有效处理高浓度污染物,使液体达到国家排放标准。
关键词:电化学氧化工艺;酚氰废水;等离子体氧化技术
0引言
在净化焦炉煤气的时候,回收了如苯、焦油等一系列的化工产品之后,还会产生大量的工业废水。目前,化工企业每天都会产生大量的含复杂污染物的工业废水,这些污染物很难处理,同时还严重破坏了周围的环境。高分子有机物是这些污染物中分子较大的污染物,存留时间久,而且处理难度大。如果采用先把其中的有益成分排除,再进行燃烧处理的方法,会产生新的污染。目前高分子有机物处理难度很大,若处理不好会产生其他新的污染,给环境带来了严重的灾害。
废水中含有的污染物浓度很高,包括挥发酚、氨氮以及氰化物、硫化物等,以酚、氰污染物作为特征的,就叫酚氰废水。酚氰废水是一种非常难处理的冶金和焦化行业的废水,它的污染物浓度高、而且水质范围波动幅度大。如何有效地处理该废水,对焦化企业的可持续性发展以及周边的环境保护有非常大的影响。因此,本文主要通过电化学氧化工艺处理废水,使其达到国家排放标准。
1电化学氧化法
电化学氧化法是给不与电解液发生反应的阳极施加电压,使其产生空穴或活性物质,从而氧化电解液中的大分子有机物,将其分解成CO2和H2O等小分子物质。这种方法在常温常压下即可实现,不需要另外添加氧化还原剂,从而不会产生新的污染;反应条件很温和,抵抗冲击负荷作用的能力也很强;设备比较简单,操作维护的成本不高,占地小,方便实现自动化;能够同时处理多种污染物,高级氧化的同时,有物理方法处理的效果,大分子降解为CO2和H2O等小分子物质。提高降解难度高的废水的可生化性,方便废水下一步的处理。
2材料与方法
2.1酚氰废水多级处理
由于酚氰废水污染物有可生化性差、浓度高、水质波动大等特点,只有通过多级处理,才能逐步实现有效地去除废水中的酚氰污染物。各级的处理结构要求的承载能力比较小,原因是能够让大量废水留存一定的时间和留存足够的处理能力,除此之外,在进出水表现不正常的时候,要充分具备抗冲击的能力。
经过一系列的预处理,再进一步进行电化学催化氧化处理,达到工业废水中处理高浓度污染物的设备维护简单的目的,优化了工艺,使被处理后的出水能够达到国家排放标准。
2.2试验装置
酚氰废水处理工艺流程图如图1所示。
等离子体处理装置组成:供给处理装置的电压为220 V,单位时间内设备向外界提供的能量为102 W。自己制作的小型制氧机,氧气输出的速率为8L/min,单位体积的混合气体中,氧气的体积分数是92%;CW-1002电晕处理机长时间正常工作时的最佳电压为220 V,设备在单位时间内电路原件上能量的最大变化量为2 kW;自制的等离子体发生装置中,输入氧气,打开高压开关电源,在电晕处理机产生了等离子体,用这种方式能够有效处理水样中的污染物。
电化学催化氧化处理装置:GJW-F电流方向保持不变,长时间工作输出功率的最大值为24 kW;有机玻璃板自制电解槽,槽内放置4块电极,阴阳电极各2块,要求阴阳电极交替放置,电极板间距为40~70 mm。
2.3试验水质
蒸氨废水4 L,原水水质指标如表1所示。
2.4试验方法
2.4.1 Fenton反应
为了模拟实际蒸氨废水的温度,分别在4个烧杯中,倒入相同量的蒸氨废水,各1 L,再把4个烧杯放入到六联动电热套中,一起加热到65℃。然后把4个烧杯的液体混合到一个5 L的大烧杯内,再加入4mL浓H2SO4,使其pH值达到2.5左右,继续加入约5 g FeSO4和约80 mL H2O2,用50 r/min的转速搅拌1 min,再放置2.5 h,让反应物充分反应。
2.4.2絮凝沉淀
用CaO配制成200 g/L的乳浊液,再用NaOH配置成200 g/L的溶液,在两种液体中各加入40 mL的Fenton试剂,溶液又变成了碱性。pH值达到10.8左右。再配置3 g/L的PAM溶液和50 g/L的PAC溶液,然后用联动磁力搅拌机搅拌。溶液变成碱性后,先倒入50 mL PAC溶液,再倒入30 mL PAM溶液,等到很大的絮状物出现时,停止搅拌,放置30 min,用滤网过滤,取出3.8 L等待下一步操作。
2.4.3等离子体氧化技术
自制的等离子体发生器协同制氧机,在电晕处理机设置为0.25 kVA的条件下,产生了大量的等离子体,把这些等离子体导入3.8 L滤液中20 min,然后再静置10 min,等待反应的充分发生。
2.4.4电化学催化氧化
将上一步处理后的溶液进行电化学催化氧化反应,将反应槽直流电源设置为电流保持不变的状态,电压为12 V,电流为4 A,加入76 mL催化剂NaClO发生反应,2 h后测试处理后的水样。
3电化学催化氧化时间对CODCr和NH3-N去除效果的影响
电化学催化氧化是利用活性基团,如超氧自由基等,氧化了溶液中的有机物。这些活性基团是在电极和催化剂作用下产生的。因此,电化学催化氧化的反应时间对于污染物的有效处理至关重要。分别研究电化学催化氧化反应的时间为1.0、1.5、2.0 h时的工业废水处理效果,结果如图2所示。
在输出电压值固定,输出电流大小恒定不变的状态下,当加入的催化剂NaClO溶液达到了溶液体积的2.0%后,随着溶液中反应的不断进行,污染物的量缓慢下降。此外,在前期处理中,NH3-N的量基本没有下降,但是经过电化学催化氧化处理后,废水中的NH3-N和总氮在催化剂的作用下,浓度大大降低。当深度处理的时间为2.0 h时,NH3-N、CODCr及总氮的质量浓度降低很多,这样的结果使得污染物被有效处理,同时,达到了国家废水排放的标准。经过研究工艺中的能量消耗和处理结果,选择电化学催化氧化时间为2.0 h,能够对废水中的污染物进行有效处理。
4结果分析
由表2可知,经过一系列的预处理和深度处理的高效联合处理后,焦化酚氰废水中苯并芘、总氰化物、挥发酚的量都得到了有效的处理,大幅度低于国家排放标准的要求。
5结论
1)经过Fenton反应、絮凝沉淀及等离子体高级氧化技术预处理,再经过电化学催化氧化深度处理,达到了有效降低污染物浓度和设备维护简单的目的,处理后废水达到了国家的排放标准。
2)酚氰废水中的CODCr、NH3-N及总氮经过电化学催化氧化反应的深度处理之后,浓度大大降低。因此,优先选择电化学催化氧化时间为2.0 h,可以有效处理酚氰废水中的污染物。
3)本文介绍的优选工艺运用广泛,处理装置简单,维护也简单,对于处理工业废水等方面至关重要。但是,目前仍有一些问题急需解决,比如治理污染物的费用、大规模的推广和污染物毒性的副作用等。除此之外,利用太阳能催化化学反应过程,再结合已有的电化学氧化过程,能够大幅度解决费用高的问题,提高了工业废水的治理速度,也是今后电化学氧化技术发展的必要方向。
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