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首页 > 学术论文库 > 理工论文 常减压加工恩平原油技术的探讨论文

常减压加工恩平原油技术的探讨论文

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2024-09-19 11:05:31    来源:    作者:liziwei

摘要:某石化公司常减压装置,以中轻质原油文昌原油为设计原油,根据市场形势变化,该装置需加工恩平原油维持内需。为此,针对原油性质、装置操作参数、产品分布、热量平衡等进行分析,为后续同类装置加工油品变化提供科学依据。

  摘要:某石化公司常减压装置,以中轻质原油文昌原油为设计原油,根据市场形势变化,该装置需加工恩平原油维持内需。为此,针对原油性质、装置操作参数、产品分布、热量平衡等进行分析,为后续同类装置加工油品变化提供科学依据。

  关键词:恩平原油;原油性质;操作调整;数据对照;石油化工

  引言

  近年来国内原油储备急剧下降,原油供应不充分,导致各大炼厂的原油变化较大且相对复杂。该装置(I常)由文昌原油改加工恩平原油,该原油属石蜡基原油、轻质,加工前后装置数据及操作方法变化较大,因此特收集相关数据进行分析,拟总结出灵活加工恩平原油对装置各参数的变化规律,为同类装置加工油品变化提供科学依据。

  1原料性质

  1.1恩平原油性质

  恩平原油20℃密度为0.836 1 g/cm3,属于轻质原油,凝点高,低温流动性差,50℃的运动黏度为6.102 mm/s。蜡含量也较高,为18.7%。硫含量低,为0.058%,氮含量为0.029%。原油的残炭、胶质、沥青质含量分别为2.85%、4.65%、1.16%。铁、镍、钒、钙和钠含量都较低,分别为0.70μg/g、2.09μg/g、0.10μg/g、0.48μg/g和2.89μg/g。酸值(以KOH计)也很低,为0.19 mg/g。属于低硫低酸高合蜡轻质原油。

  1.2与常规原油性质对比

  如表1所示,几种原油性质对比。从原油常规性质上看,恩平原油含盐量及含水量相对较低,对电脱盐系统压力相对较小;恩平原油含硫量及酸值含量较低,对装置防腐压力较小;从运动黏度上看,低温流动性差,50℃的运动黏度为6.102 mm/s;原油易凝;从原油密度上看原油密度与文昌、陆丰、涠洲原油密度相近。

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  2操作调整

  I常正常生产加工G152A(实际原油罐根据调度安排)原油罐,装置处于稳定运行状态。按调度通知安排,开始带G152B恩平原油,初始量过量即可。根据原油含水及电脱盐操作情况再调整。掺炼调整过程中,参照陆丰原油操作数据逐步进行调整操作。侧线拔出率参考原油评价收率数据,并结合实际操作情况,按比例调整各侧线拔出量。操作时密切关注初馏塔和常压塔负荷以及产品外观;若装置运行稳定则继续提量至80 t/h,同时按收率比例调整各侧线拔出量,稳定2 h。稳定后继续提量至130 t/h,稳定2 h。操作稳定,结合原油罐液位,联系全部切换至恩平原油或根据指令操作,初期加工量控制175 t/h或根据指令要求控制。

  3数据对照

  3.1电脱盐运行情况

  电脱盐运行情况如表2所示。从恩平原油脱前原油化验数据上看,恩平原油含水量相对较低;恩平原油含盐数据7月3日处于正常水平与评价数据相近,7月6日脱前原油含盐数据略高为28.7 mg/L。

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  3.2常压塔防腐运行情况

  常压塔防腐运行情况表3所示。加工恩平原油期间,常顶pH均值为7.24、氯离子含量均值103.07 mg/L、总铁离子含量0.60 mg/L,铁离子合格率100%。

  从Ⅰ常常顶污水低温防腐数据上看,本次恩平原油加工期间低温防腐数据相对较好,数据相对稳定,铁离子数据处于较低水平。说明加工恩平原油对低温防腐压力相对较小。

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  3.3石脑油低温防腐数据

  石脑油低温防腐数据如表4所示。石脑油中硫含量均值32.21 mg/kg,氮含量均值0.79 mg/kg,氯离子含量均值<0.5 mg/kg,处于相对较低水平。

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  3.4中控产品质量

  本次单炼加工恩平原油,产品质量控制较好,产品质量控制合格率100%,如表5所示。

  从表5可以看出,本次加工恩平原油石脑油干点均控制在指标范围内,均值162.7℃。从石脑油干点均值上看,加工恩平原油期间石脑油干点均值偏低。装置操作上根据化验数据,初顶及常顶温度均控制在塔顶温度工艺控制指标上限,无优化空间,分析可能与恩平原油性质偏轻、塔顶轻油含量较高,导致石脑油干点整体偏低。后续加工恩平原油期间可考虑适当调整工艺卡片塔顶温度控制上限,以满足石脑油拔出需求,提高石脑油收率。装置加工恩平原油期间,工业干点均值359℃,相比装置其他油品,工业干点相对较高。Ⅰ常装置加工XJ、PY原油期间,受塔内负荷限制,装置原油干点基本控制在330℃左右。加工恩平原油,其性质相对较轻,常压侧线收率较高,有利于工业干点控制。

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  3.5生产收率情况

  生产收率情况如表6所示。恩平原油实际收率与评价收率对比,装置实际加工收率低于评价数据收率。装置实际轻收低于评价数据7.09%,石脑油收率低于评价数据3.35%。低于评价收率主要是受装置实际运行负荷与装置设备运行负荷、工艺参数条件限制等因素导致无法达到评价收率。

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  3.6装置能耗情况

  装置能耗情况如表7所示。加工恩平期间装置能耗增加,针对能耗较高问题,装置操作上进行优化调整操作。加工初期,由于原油性质变化,装置侧线收率情况变化,导致原油换热系统取热发生改变,换后终温下降幅度较为明显Ⅰ常装置加工常规油品时装置换后终温基本控制在310℃左右。加工恩平原油初期,换后终温降至294℃,发现换后终温降低后,装置及时进行调整操作,换后终温上升至300℃,随后对装置所有换热器换热情况进行排查,E209、E211常Ⅰ、常Ⅱ副线等用于调整脱前及脱后温度转移的换热器副线全部关闭、确认中段及侧线换热器副线全部关闭,同时适当调整中段及侧线量,优化换热,换后终温最终上升至303℃。加工恩平原油初期常压炉燃料气消耗基本在1 000(标准态)m3/h以上,通过对换后终温优化操作后,燃料气消耗降至920(标准态)m3/h左右,后期为优化装置收率,略有上升,但基本控制在1 000(标准态)m3/h以下。虽然通过优化操作,最大程度提高装置换热系统取热,装置能耗略有降低,但受原油性质影响,侧线收率变化,装置换热能力变化,换后终温最终稳定在303℃左右,低于加工常规油品7~9℃左右。换后终温大幅度降低导致加工恩平原油期间装置燃料气消耗量增加,装置能耗增高明显。

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  3.7热供比控制情况

  热供比控制情况如图1所示。可以看出加工恩平原油期间,柴油热供比均值为30.0%,未达2020年降本增效指标奋斗值为30.7%;常渣热供比均值为84.5%,达到2020年降本增效指标奋斗值为84.2%。加工恩平原油期间柴油热供与常渣热供运行基本稳定,热供比例主要结合装置收率、设备运行情况与下游装置需求进行调整操作。

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  4结语

  从防腐数据上看,单炼加工恩平原油期间低温防腐数据良好,对低温防腐压力相对较小,化工三剂成本0.205元/t原油。单炼加工恩平原油期间,塔顶温度控制工艺卡片控制上限,但石脑油干点均值为162.7℃,受原油性质影响,石脑油干点略低。下一步考虑在加工恩平原油期间适当调整工艺卡片,提升石脑油收率。单炼加工恩平原油期间,工业干点均值359℃。Ⅰ常装置加工西江、番禺原油期间,受塔负荷限制,装置原油干点基本控制在330℃左右。加工恩平原油,其性质相对较轻,工业侧线收率较高,工业干点相对较高。单炼加工恩平原油期间,石脑油收率6.54%,装置轻收49.4%。单炼加工恩平原油期间,装置能耗为7.1 kg/t,燃动成本为17.3元/t原油,处于较高水平。主要是受原油性质影响,侧线收率变化,装置换后终温大幅度降低,燃料气消耗量上升明显,装置通过一系列优化操作,能耗虽有所降低,但仍处于较高水平。单炼加工恩平原油期间,装置热供比、回流比、冷后及冷前温度数据对比,对同类装置加工有借鉴意义。

       参考文献:

  [1]侯复儒.常减压蒸馏装置加工轻质原油技术改造[J].石化技术与应用,2010,28(2):134-138.

  [2]袁毅夫,尹文,王亚彪.劣质原油常减压蒸馏工艺技术探讨与实践[J].炼油技术与工程,2014,44(5):15-21.