学术论文投稿/征稿

欢迎您!请

登录 注册

手机学刊吧

学刊吧移动端二维码

微信关注

学刊吧微信公众号二维码
关于我们
首页 > 学术论文库 > 理工论文 不锈钢冷轧厂 ZR3# 机组自动化系统升级改造方案研究

不锈钢冷轧厂 ZR3# 机组自动化系统升级改造方案研究

1

2026-05-15 11:02:51    来源:    作者:liunanfang

摘要:随着不锈钢冷轧厂 ZR3# 机组自2002 年投产以来长期运行,其自动化系统逐渐暴露出设备停产淘汰、备件短缺、故障频发等问题,严重影响生产稳定性与产品质量。

        摘要 :随着不锈钢冷轧厂 ZR3# 机组自2002 年投产以来长期运行,其自动化系统逐渐暴露出设备停产淘汰、备件短缺、故障频发等问题,严重影响生产稳定性与产品质量。本文基于机组实际运行现状,围绕L1 级、L2 级自动化系统、HMI 系统、PDA 数据采集系统等核心模块,制定了“利旧与更新结合、兼容与升级并重”的改造方案,明确了设备选型、通讯优化、实施流程等关键内容。改造后经功能考核验证,系统核心指标均满足设计要求,生产故障时间大幅减少,年效益提升 86.8 万元,有效解决了机组运行瓶颈。

        关键词 :不锈钢冷轧厂 ;ZR3# 机组 ;自动化系统 ;升级改造 ;运行效益

         不锈钢冷轧厂 ZR3# 机组作为关键生产设备,承担着高品质带钢的轧制任务,其自动化系统的稳定运行直接关系到企业生产效率与产品竞争力。该机组投产于2002 年,自动化系统由原ALSTOM公司提供,历经十余年运行,相关硬件设备已逐步停产,备件采购困难,且主传动系统存在设计缺陷,频繁跳闸、板型测量失真等问题日益突出,不仅造成大量质量损失和故障停机时间,还制约了机组高速生产能力。为破解这一困境,不锈钢冷轧厂结合机组设备现状与生产需求,委托专业技术团队制定针对性升级改造方案,通过更新核心控制设备、优化通讯网络、完善数据采集功能,实现系统性能的全面提升,为机组长期稳定高效运行奠定基础。

        1  不锈钢冷轧厂ZR3#机组自动化系统概况

        不锈钢冷轧厂 ZR3# 机组的自动化系统由原ALSTOM公司(现 GE PC 公司)提供,包含L1 级PLC 控制系统、L2级服务器系统、HMI 人机交互系统及传动通讯系统等核心模块,其中L1 级 PLC 采用VME 7698 CPU, 远程 IO 采用 GE-N80 接口,主传动系统为VDM6000 系列,板型仪为ABB stressmeter5.0 系统。机组自 2002 年投产至改造前已运行 17 年,期间未进行过系统性电气控制优化,随着电气技术迭代,原有自动化产品均已停产淘汰,市场无备件供应,设备老化问题愈发严重,主控 CPU 及插件运行不稳定,频繁出现张力抖动、跳闸等故障,ABB 板型辊测量失真无法满足高速轧机AFC 自动控制要求,2020 年全年跳闸 46 次,产生 23 个质量卷,故障总时间达 177h,一级故障发生 9 次,造成巨大经济损失,成为制约工厂产量与质量提升的硬伤,同时给设备维护和生产组织带来极大压力。

        2  不锈钢冷轧厂ZR3#机组自动化系统升级改造的必要性不锈钢冷轧厂 ZR3# 机组自动化系统的升级改造具有

        极强的迫切性与必要性,是保障工厂连续生产、控制运营成本、提升市场竞争力的关键举措。该机组自动化系统自2002年投用后未进行过系统性升级,核心硬件与软件均已随技术迭代被厂商停产,市场上难以采购到适配备件,一旦设备出现严重故障,将面临长期停机风险,直接威胁工厂生产计划的顺利推进。同时,设备长期运行导致的老化问题日益凸显,主控 CPU、板卡等部件稳定性持续下降,主传动系统因设计缺陷频繁跳闸,板型仪测量精度不足,不仅造成大量质量不合格的带钢卷料,增加了生产成本,还导致机组故障停机时间大幅增加,生产效率难以提升。此外,原系统的通讯方式、控制逻辑已无法适配当前高速轧制、精准控制的生产需求,且维护难度不断加大,维护成本逐年上升,与不锈钢冷轧厂追求高效、稳定、低耗的生产目标严重不符,若不及时升级改造,将进一步扩大经济损失,削弱企业在不锈钢冷轧领域的市场竞争力,因此启动自动化系统升级改造势在必行。

        3  不锈钢冷轧厂ZR3#机组自动化系统升级改造方案

        3.1  改造设计原则与执行标准

        本次改造严格遵循“功能达标、安全兼容、投资精简、周期可控、采购连续”的设计原则,在不做大范围硬件改动的前提下,确保升级后系统满足机组稳定连续生产要求,与原系统安全有效融合,同时充分利用预定停机时间缩短改造工期,设备选型兼顾质量可靠性与采购渠道多样性。改造全过程严格遵循国际电工学会(IEC)、欧洲标准(EN)、国际标准化组织(ISO)、国标(GB)及企业标准(GEWAC),设计依据主要包括不锈钢冷轧厂提供的ZR3# 机组电气设备设计资料、当前机组运行的最终程序(含L1、L2、HMI 及主传动VDM6000 内程序),确保方案的科学性与可行性。

        3.2  L1级自动化系统改造方案

        L1 级自动化系统作为机组控制核心,改造重点在于更新淘汰设备并优化通讯方式。机组 AJ01 柜中原ALSTOM PLC 系统框架全部淘汰,更换为 GE 公司最新控制器 HPCi-RXi-042 系列,柜体保留利旧 ;原本的 IO板卡(含 DIZ 板、N80 通讯板等)更新为倍福快速 IO 系列模块,通过高速以太网 EtherCAT 与新控制器通讯,主传动系统与 L1 级通讯升级为高速以太网,HPCi 新增CANBUS 通讯板实现与辅传直接通讯。远程 IO 系统中所有 GE-N80 接口的 RIO 全部替换为德国 WAGO 品牌系列 RIO, 采用 Profibus-DP 标准接口,在原 RI/O 柜内按相同 I/O 点数对等替换,同一网段内可适当整合 I/O站数量。应用程序及编程软件升级为 GE 公司 P80i 系列最新版本,兼容Windows 7 及以上系统,原有程序全部移植至新控制器并保持功能一致 ;AR01 传感器柜保留柜体及信号放大器板,按新设计接线图重新接线,确保信号传输稳定。

        3.3  L2 级自动化系统改造方案

        L2 级自动化系统硬件全部淘汰更新,配置一台高性能服务器,取消备用服务器,采用虚拟技术运行,保留原系统所有功能(含数字模型、数据库及L2 画面),并新增与L3 级 /L4 级系统的预留接口,为后续工厂智能化升级预留空间。服务器硬件选型采用Xeon E5-2620 v4 双处理器,配置 16GB DDR4 内存、4 块 1.2TB 10k rpm 热插拔SAS 硬盘并组建 RAID 1 阵列,配备 4 个 1000MB LAN 适配器、冗余风扇及 460W 热插拔电源,确保运行稳定性 ;软件方面预装Windows 10 系统及L2 级数据库应用程序,保证数据处理与存储能力满足机组生产需求。改造后系统需实现 CPU 平均负载率控制在40% 以内,HMI 画面切换、扫描及数据计算调用时间分别满足≤ 1s、≤ 1s、≤ 1.5s 的要求,网络负载率≤ 30%。

        3.4  HMI 与PDA数据采集系统改造方案

        原有人机操作界面(HMI 系统)全部淘汰,更新四台HMI 操作站及一台工程师站,继续采用 INTOUCH 10.1版本以上单机版软件及开发版,新HMI 画面严格遵循原风格及功能设计,确保操作人员无需额外培训即可快速上手。HMI 操作站及工程师站硬件配置为英特尔酷睿i5- 7500 处理器、8GB DDR4 内存、500GB 7200rpm 硬盘,配备 Dell 24 寸显示器、1000MB LAN 适配器及Windows 10操作系统,预装ALSPA P80i 编程 / 维护软件,满足系统调试与维护需求。新增一套 IBA 品牌PDA 数据采集系统用于机组维护,采用UDP 接口模式支持无限点采集,硬件选用英特尔酷睿i7-8700 处理器、16GB DDR4 内存、1TB SATA 硬盘及2TB 附加硬盘,配备Dell 24 寸显示器,预装ibaPDA-V6-2048 数据采集软件,实现机组运行数据的全面监测与追溯。

        3.5  操作台箱与网络系统改造方案

        现场操作台箱按武钢 ZR4/5 轧机改造标准更新,包括左右悬臂操作台、开卷操作台及主控操作台,更换操作按钮盘及内部 IO 站,将原牌坊显示屏功能取消,把换辊操作箱功能移植至悬臂操作台上,优化操作流程。网络系统改造聚焦RIO 站与传动 -PLC 通讯网络,RIO 站网络更新为Profibus-DP 方式,传动和PLC 的网络系统全面升级,提升数据传输速率与稳定性 ;同时梳理现有网络架构,确保各子系统间接口通畅,避免数据传输延迟或中断问题。改造过程中,所有控制、动力电缆及PLC 柜均利旧保留,仅对通讯网络相关线路进行优化调整,降低改造成本的同时缩短施工周期。

        3.6  传动系统与板型仪改造方案

        主传动系统(VDM6000 系列)及辅助传动系统设备保留,重点优化通讯接口。主传动与新控制器HPCi-RXi-042的通讯更新为高速以太网通讯,修改主传动通讯程序 ;辅传取消原光耦通讯,改为 CANBUS 电缆直接通讯,提升传动控制响应速度与稳定性。板型仪升级改造采用“控制器新增 +硬件更新”模式,新增一台HPCi-RXi-042 控制器安装于AJ02 柜,专门负责板型控制 ;板型辊硬件更新为ABB 或BFI 品牌碳化钨涂层一体辊,替换原环状分条辊,板型仪系统由 stressmeter5.0 升级为 stressmeter9.0,解决原系统测量失真问题,满足高速轧机AFC 自动控制要求,提升带钢板型质量。

        3.7  改造实施流程与分交范围

        改造实施流程严格按“调研设计—设备采购—现场施工—调试验收”四阶段推进。合同成立后,乙方派遣工程师赴不锈钢冷轧厂现场调研,评估设备参数,与甲方确定实施步骤及配合模式 ;基于调研结果完成详细设计,出具柜内设备布置图、接线图等技术文件,经甲方审核通过后启动设备采购与成套 ;利用机组预定停机时间(预估 10 天), 由甲方负责现场电气安装,乙方提供技术指导,完成设备拆卸与新设备安装 ;安装完成后依次开展12 天单机测试、5 天冷负荷试车,调试过程中甲方配合乙方完成功能验证,最终通过无负荷试车、负荷试车及最终验收测试三个阶段的考核。分交范围方面,乙方负责自动化系统初步设计、详细设计、设备成套供货、软件编程、现场调试、热负荷试车及人员培训,甲方负责现场电气安装工作。

        4  不锈钢冷轧厂ZR3#机组自动化系统升级改造效果

        4.1  核心技术指标考核达标

        2022 年 3 月 28 日至 31 日,不锈钢冷轧厂组织对 ZR3#机组改造后的自动化系统进行功能考核,所有核心指标均满足设计要求。L1 级系统 HPC CPU 平均负载率在 33h测试期间采样 20 次,平均值为 19.7%,远低于≤ 50% 的保证值 ;HMI 画面响应时间为 500ms,数据刷新时间统一设置为 300ms,均满足 <1s 的要求 ;L1 级自动化硬件系统、HMI 及传动系统利用率达 100%,超出≥ 99.8% 的保证值。L2 级系统硬件利用率同样达到 100%,CPU 平均负载率在 24h 测试期间平均值为 1.19%,低于≤ 40% 的标准 ;HMI 画面切换、扫描时间均≤ 1s,数据定时刷新时间 300ms ≤ 1.5s ;网络平均负载率平均值为 0.49%, 远低于≤ 30% 的要求,系统运行稳定性显著提升。

        4.2  生产运行稳定性大幅提升

        改造前,ZR3# 机组主传动频繁损坏触发板,开车频繁跳闸,硬件不稳定导致张力抖动,主控 CPU 及板卡故障频发,板型仪测量失真无法投入AFC运行,产品板型质量差。改造后,主传动系统运行稳定,完全避免开车状态下跳闸(经二号轧机两年多运行验证),主控 CPU、IO 及网络模块运行可靠,无不定时硬件故障 ;升级后的板型仪测量精准,AFC 系统正常投入使用,带钢板型质量显著改善,断带事故发生率降低。根据改造后三个月运行数据统计,仅发生一次非卖方责任的摆动门故障导致I/O模块保险烧毁,无因改造设备问题引发的停机,设备运行稳定性达到同类机组先进水平。

        4.3  经济效益与生产效率显著提升

        改造带来的直接经济效益十分可观,2020 年改造前,机组因跳闸产生 23 个质量卷,按每卷 25 吨、每吨利润 800 元计算,年损失 46 万元 ;全年故障时间 177h,按每小时轧制 20 吨、每吨利润 200 元计算,损失 12.8 万元 ;一级故障 9 次造成 70h 停机,损失 28 万元,三项合计年损失 86.8 万元。改造后,这些损失全部避免,年直接效益提升 86.8 万元。同时,系统响应速度加快,操作流程优化,机组高速生产能力得到释放,能够稳定生产更高表面等级的带钢,产品合格率提升,间接提升了企业市场竞争力 ;设备维护方面,新系统采用通用化、标准化设备,备件采购渠道通畅,维护手册完善,大大降低了维护难度与成本。

        4.4  系统兼容性与扩展性优化

        改造后的自动化系统与原机组机械设备及其他子系统实现无缝融合,保留了原系统核心功能与操作习惯,确保生产连续性不受影响。L2 级系统新增的L3/L4 级接口,为不锈钢冷轧厂后续构建智能化生产管理平台、实现全流程数据贯通奠定了基础 ;PDA 数据采集系统的投用,实现了机组运行数据的实时监测、记录与追溯,为设备预测性维护提供了数据支撑。此外,新系统采用的EtherCAT、Profibus-DP 等主流通讯协议以及 GE、倍福、 WAGO 等知名品牌设备,具备良好的兼容性与升级潜力,可根据未来生产需求进一步扩展功能模块,满足企业长期发展规划。

        5  结语

        不锈钢冷轧厂 ZR3# 机组自动化系统升级改造,精准聚焦原系统设备老化、备件短缺、故障频发等核心问题,通过科学的方案设计、合理的设备选型、规范的实施流 程,实现了系统性能的全面提升。改造后,机组不仅在核 心技术指标上达到设计标准,更在生产稳定性、产品质量、经济效益等方面取得显著成效,年新增效益 86.8 万元,有效破解了制约生产的瓶颈问题。本次改造的成功实践,充分体现了“利旧与更新结合、技术与需求匹配”的改造思路,为同类老旧冷轧机组自动化系统升级提供了宝贵的经验借鉴。未来,不锈钢冷轧厂可基于改造后 的系统平台,进一步推进智能化升级,深化数据应用,提 升生产管理的精细化水平,为企业高质量发展注入持续 动力。