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铜冶炼生产配料管控与关键设备优化策略研究论文

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2026-05-06 14:57:30    来源:    作者:xuling

摘要:文章聚焦铜矿资源贫化、加工费下行的行业背景,针对企业选取复杂物料作为生产原料的实际需求,系统阐述了从备料、熔炼等核心工序开展的工艺创新与控制措施,包括备料工序优化、熔炼系统控制优化。

  摘要:文章聚焦铜矿资源贫化、加工费下行的行业背景,针对企业选取复杂物料作为生产原料的实际需求,系统阐述了从备料、熔炼等核心工序开展的工艺创新与控制措施,包括备料工序优化、熔炼系统控制优化。研究结果表明,上述工艺创新与优化措施,有效保障了在复杂矿料环境下的生产稳定性,不仅为企业创造了显著的经济效益,还实现了铜回收率的提高、资源集约利用及环境污染风险降低的多重效益,同时为短流程炼铜工艺的国际化奠定了坚实的技术基础。

  关键词:铜冶炼;复杂物料;工艺创新

  在全球铜矿资源日益贫化、铜加工费持续下行的严峻市场环境下,铜冶炼企业面临着巨大的成本压力和生存挑战。为应对上述局面,文章以中金铜业为例,积极调整生产策略,开始采购复杂物料作为生产原料,涵盖铜精矿、硫精矿、金精矿、氧化铜矿等多种矿料。然而,复杂物料的成分波动大、杂质含量高,给铜冶炼生产带来诸多难题,如生产过程不稳定、资源回收率降低等。因此,如何通过合理的配料管控和设备优化,实现复杂物料的高效利用和生产过程的稳定运行,成为企业亟待解决的关键问题。

  1铜冶炼生产配料管控与关键设备现状

  1.1配料管控现存问题

  铜冶炼配料管控环节的问题主要集中在原料稳定性、配比科学性与计量准确性三个方面。原料层面,冶炼所需的铜精矿、返料、熔剂等来源复杂,不同矿区原料的核心成分与杂质含量差异明显,且部分企业缺乏完善的原料预均化系统,仅采用简单堆存方式,导致进入配料环节的原料成分不均匀,直接影响后续配比精度,进而增加熔炼环节的工艺负担。配比计算方面,多数企业仍依赖工艺人员的历史经验制定配料比例,未结合实时原料成分变化与熔炼设备运行状态动态调整,当原料成分波动时,配比调整存在明显滞后,易导致熔炼过程反应不稳定,出现过熔或欠熔现象,既降低铜直收率,又增加能耗。计量设备方面,皮带秤、定量给料机等关键计量设备受长期运行磨损、物料黏附及环境粉尘影响,计量精度难以保障,实际配料量与设计值偏差较大,进一步加剧配料失衡问题,影响后续冶炼工序效率。

  1.2关键设备现状

  关键设备的问题贯穿配料、熔炼、吹炼三大核心工段。配料设备方面,除计量精度不足外,还常因物料含水率异常导致堵料频发,影响配料连续性,且设备缺乏实时故障预警功能,故障发生后需人工排查,延长停机时间。熔炼设备作为核心生产中枢,存在能耗偏高与反应不稳定双重问题,传统熔炼设备热效率较低,能源浪费明显,同时因配料波动与操作参数匹配不当,设备内部反应状态波动大,加速炉衬侵蚀,缩短设备使用寿命。吹炼设备则面临冰铜流量与吹炼节奏不稳定的问题,冰铜流量控制影响火精炉的吹炼效率,吹炼时气体流量的调整跟随着接料时间和流量大小直接相关,易导致吹炼过程反应不稳定,形成吹炼程度不够或者过吹,且温度的波动大,增加维护成本,且可能影响设备正常运行周期。

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  2备料工序优化提升

  2.1优化精矿仓的库存配置

  针对复杂矿料“品种繁多、批量偏小、成分差异显著、到货集中”的特性所引发的卸车效率降低、精矿仓仓位压力问题,文章提出基于“化验结果分析—预混配料—仓位调控”的理念优化。

  通过预混配料优化与仓位占用控制等措施,分阶段优化配料流程:依据成分相似性分析,筛选与仓内矿料成分匹配的矿种直接归入对应仓位,避免新增仓位占用;结合生产配料需求,将符合混合矿标准的矿料直接卸入混合矿仓位,同步筛选可与渣精矿掺配的矿料卸入渣精矿预混仓,借助精准仓位分配消除行车转运环节,提升抓斗配料效率。

  动态调整东西精矿仓功能定位及仓位配置策略:东精矿仓主要存储自产中间物料、辅料及内贸矿;西精矿仓优先存放外贸矿;基于预混配料单科学规划仓位布局,提前将主矿卸入上料台邻近仓位,实现“入仓即上料”操作模式。该方案显著提升卸车效率,并规避行车二次转运。

  2.2改进矿料的掺配方式

  在面对复杂物料时,传统的矿料掺配方式难以满足生产需求。通过深入研究不同矿料的化学成分和物理特性,采用更加科学合理的掺配方法。根据各种矿料中铜、硫、铁等主要元素以及杂质元素的含量,利用数学模型进行精确计算,确定最佳的掺配比例。同时,引入先进的自动化配料设备,实现矿料的精准计量和均匀混合,确保每一批次进入后续工序的矿料成分稳定,为后续生产的稳定运行奠定基础[1]。

  2.3精准控制不同杂质条件下的矿料水分

  矿料中的水分含量对后续的熔炼等工序有着重要影响。不同杂质条件下的矿料,其吸水性和水分蒸发特性存在差异。通过大量的实验研究,建立不同杂质组合与矿料水分含量之间的对应关系模型。根据进入厂区的矿料实际杂质情况,利用该模型精确计算出所需控制的水分含量,并通过干湿掺配进行精准调控。例如,对于含砷、铅等杂质较高的矿料,适当降低其水分含量,以减少在熔炼过程中这些杂质对炉衬的侵蚀和有害气体的产生。

  2.4优化配料作业方式

  针对铅、锌元素含量偏高的工况,在配料环节将造渣所需SiO2的理论需求量纳入精准核算体系,适量增加石英砂熔剂的投入量并保持少量富余,促使熔体中的氧化铅、氧化锌与SiO2发生反应生成易熔性化合物并进入炉渣相,从而减少易挥发性氧化铅、氧化锌以细尘形式进入烟气系统;结合生产过程中炉渣的实际理化特性(渣性)与流动性状态,适度增加燃煤的投入量,优化炉渣的理化特性与流动性,提升氧化铅、氧化锌与SiO2的接触反应概率,推动其更多地进入炉渣相;同时引入智能化控制系统,实现对配料作业的实时监控与自动调节,操作人员可依据生产计划及现场实际工况,通过控制终端远程调整配料参数,有效提升配料作业的效率与精准度,降低人为操作因素对生产稳定性的干扰[2]。

  3熔炼系统控制优化

  3.1优化渣层厚度

  在多元炉传统高铜液位生产模式下,常出现渣含铜量偏高及冰铜随炉渣流失的问题,直接导致系统直收率降低。针对该现象,文章提出基于熔体液位精准测控的系统性优化方案,通过科学布局测量点(将其设置于距离出渣口端墙的炉顶反应平静区)、封堵前端氧枪口以抑制局部熔体搅动,并在大修期间增设专用熔体测量口,实现对炉内熔体结构层的实时监测与精细化管理。实施后,总液位保持稳定,渣层厚度被精确控制在300~350mm,显著促进铅锌等杂质氧化并与溶剂反应进入渣相,减少对铜液的污染。

  渣层厚度在熔炼过程中扮演着至关重要的角色,不仅直接影响炉内的热传递效率与化学反应速率,还与炉衬的使用寿命密切相关。通过长期生产实践与大数据分析,建立了不同矿料条件下的最佳渣层厚度模型,结合实时工况动态调整加料速度、熔炼温度与炉内气氛等关键参数,实现了对渣层厚度的精准调控[3]。例如,在处理高品位铜精矿时,适当减薄渣层厚度可提高热传递效率,加快铜的熔炼与沉降速度;而在处理低品位复杂矿料时,则适当增厚渣层,以增强对炉衬的保护作用,并有效抑制杂质进入铜液。通过这一系列优化措施,多元炉渣层稳定性显著提升,渣含铜量下降0.16%,大幅降低了渣铜流失,提高了铜的直收率与冶炼综合效益。同时,稳定的渣层厚度减少了炉衬的热冲击与化学侵蚀,延长了炉体使用寿命,降低了非计划停机频率,为企业实现高效、稳定、低成本的生产运行提供了有力保障。

  3.2多元炉加料口水套优化

  作为矿料入炉的关键入口,加料口水套的性能直接影响下料顺畅度、炉内气氛稳定性及作业安全。本次升级通过在加料口水套内衬添加不锈钢钢板,有效减小内径尺寸,显著降低漏风率、三氧化硫生成率和烟尘逸散率。优化后的水套不仅拥有更长使用寿命,还能提升送风效率,减少保温作业次数,降低天然气消耗,最终提高设备运转率并优化生产成本。

  改造前,水套服役周期仅2.5个月便出现渗漏问题,改造后延长至5个月,使用寿命翻倍。单次更换耗时3小时,其间需输入天然气维持炉温。该熔炼炉配备三组下料口,原设计水套年更换量为12件,改造后减至6件,大幅减少了维护工作量和停机时间。保温作业频次相应减少每年6次,按天然气消耗率800m3/h计算,年节省量达1.4×104m3,折合成本显著下降。密封性能的提升源于水套外壳与密封圈的协同设计,形成多重密封结构,显著增强密封效果,有效阻断气体泄漏路径。材料耐久性优化采用耐高温、耐腐蚀材料制造外壳和密封圈,结合不锈钢内衬结构,形成复合防护体系,共同延长水套服役周期。操作便捷性改进通过简化结构设计,采用模块化安装方式,使安装流程更高效,实现与多元炉体的快速集成,缩短维护时间。生产效能提升得益于密封性能增强,保障炉内热力学稳定性,减少温度波动,改善反应条件,进而提高产品合格率和产能输出。同时,漏风率降低减少了冷空气侵入,避免炉温下降和热能损失,有助于维持稳定的熔炼环境。三氧化硫生成率下降减轻了对炉衬和设备的腐蚀,延长了整体设备寿命。烟尘逸散率降低改善了作业环境,减轻了环保治理压力。综合来看,加料口水套的优化不仅带来了显著的经济效益,还提升了生产安全性和环保水平,为铜冶炼企业实现高效、稳定、绿色生产提供了有力支撑。

  3.3冰铜导锍管保温创新

  多元炉冰铜导锍管作为火精炉与多元炉的连接中转站,承担保温和缓冲功能,不仅影响冰铜输送稳定性,还能辅助提升吹炼效率及少量杂质脱除能力。本次保温创新将原有的压缩空气保温介质替换为富氧空气,利用氧气助燃特性强化保温效果,同时降低天然气消耗量,实现节能降耗目标。为保障富氧供应稳定可靠,氧气系统新增DN50不锈钢管道,取自氧气总阀站环管,按规范安装阀门、压力表、流量计及安全阀等监测与保护设备,并与富氧氧气包相连接,确保供氧压力、流量可调控且安全可控。压缩空气系统则从总空气管道外接DN50碳钢管道,安装流量计、减压阀等配件后接入富氧气包,同时增设DN32支管衔接现有阀组,实现两种气源的灵活切换与混合调节。

  实施后效果显著,富氧技术结合冰铜显热,大幅减少了保温过程的天然气消耗,降低了能源成本;保温效果提升使导锍管内壁温度保持稳定,减少了冰铜凝固与结垢风险,改善了输送流畅性;稳定的输送条件有助于维持火精炉进料均匀性,提升吹炼效率与作业稳定性;此外,富氧环境在一定程度上促进了冰铜中硫、铅、锌等杂质的氧化脱除,提高了冰铜品位,更符合火精炉后续工艺对原料品质的要求。

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  3.4余热锅炉优化升级

  熔炼过程中产生的大量高温烟气含有丰富的余热资源,合理回收利用这些余热对于降低能源消耗、提高能源利用效率具有重要意义。通过对余热锅炉进行全面优化升级,采用新型的高效换热管和优化的锅炉结构,提高余热锅炉的换热效率。同时,增加余热锅炉的自动化控制系统,实现对锅炉水位、蒸汽压力、温度等参数的精确控制。通过余热锅炉的优化升级,不仅回收更多的余热用于发电或供热,还减少烟气排放温度,降低对环境的热污染[4]。

  3.5优化烟气系统工艺操作及烟道布局

  冶炼炉烟气带走的粉尘,不仅影响金属直收率,返仓再重新入炉也增加了冶炼成本,系统烟尘率主要取决于系统负压,负压越低,越有利于烟尘在炉内反应和沉降进一步减少烟气中的粉尘排放,提高环保水平。同时通过优化烟气线路、增加沉降区和拓宽风机转速范围,有效减少烟灰沉积并且改善了烟气的流通。基于电收尘接收的烟气温度、成分变化较大,采用先进的电收尘技术和高效的电极材料,将电收尘C型阳极板改为W型阳极板,将电收尘的抗高温变形能力提升了20℃左右,保障了电收尘高温负荷下的高效运行,提高电收尘器的除尘效率,显著提高了金属直收率并且减少了烟尘返炉。同时,优化电收尘器的电气控制系统,实现对电场电压、电流等参数的自动调节,确保在不同工况下都能保持最佳的除尘效果。通过优化烟气系统工艺操作及烟道布局,烟气中的粉尘排放浓度大幅降低,满足日益严格的环保要求。

  3.6火精炉炉窑接料口砌筑方式创新

  火精炉是熔炼系统中的重要设备,其接料口与端墙连接,其砌筑质量和方式直接影响炉窑的使用寿命和熔炼效果。文章对火精炉炉窑接料口及端墙砌筑方式进行创新改进,采用新型的耐火材料和先进的砌筑工艺。选用具有高强度、高耐热性和良好抗侵蚀性能的耐火砖,合理设计砌筑结构,增加炉窑的稳定性和密封性。通过创新的砌筑方式,有效延长火精炉接料口的使用寿命,减少炉窑维修次数,提高生产效率[5]。

  3.7多元炉氧枪直径和布局优化

  氧枪是向熔炼炉内喷吹氧气的关键部件,其直径和布局直接影响氧气的喷射效果和熔炼反应的进行。根据实际生产情况和实验研究,对多元炉氧枪的直径和布局进行优化调整。通过增大氧枪直径,提高氧气的喷射流量和速度,增强氧气与矿料的混合效果,促进熔炼反应的充分进行。同时,合理调整氧枪的布局,使氧气在炉内分布更加均匀,避免局部缺氧或过氧现象的发生。对于火精炉,同样增大氧枪直径,进一步提高炉内的氧化反应强度,提高铜的回收率和生产效率。

  4结论

  综上所述,通过全流程的工艺创新与优化,在面对铜矿资源贫化、加工费下行的严峻形势下,成功实现复杂物料的高效利用和生产过程的稳定运行。在备料、熔炼、吹炼等各工序采取一系列优化措施,显著提高生产效率、产品质量和资源回收率。文章的研究成果为短流程炼铜工艺的国际化奠定了技术基础。在资源利用方面,通过提高铜的回收率,节约大量的铜资源,为国家的可持续发展作出重要贡献。在环境保护方面,降低烟尘率,减少环境污染风险,保护生态环境。

参考文献

  [1]俞伟.闪速冶炼过程中烟尘及杂质分布探究[J].黄金,2023,44(9):128-130.

  [2]赵宇涵,李山东,陈虎,等.冶炼烟气制酸酸性废水铜砷分离及反应装置选型[J].有色金属(冶炼部分),2025(3):160-164.

  [3]张洪齐.铜冶炼长期配料优化与金属平衡方法及应用[D].大连:大连理工大学,2022.

  [4]杨朝玺,施艳艳,宋斌,等.火试金重量法测定铜冶炼烟尘中银[J].云南冶金,2025,54(4):111-115.

  [5]吴思辰,陈石林,翟持.基于配料数据的熔池熔炼过程冰铜品位预测[J].新技术新工艺,2025(8):61-67.