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RV减速器传动误差测量与分析论文

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2023-01-27 16:10:28    来源:    作者:shaozhun

摘要:摘要:按照GB/T 35089-2018的要求进行传动误差的测试,测试并分析了某国产RV减速器的传动误差,探究了转角值采样数量不同对传动误差的影响。虽然标准规定了转角值采样数量不低于1 000个,为了直观探究转角值采样数量不同对传动误差的影响机理,为后续研发传动精度测试平台提供理论支撑,分别设置了360个、720个和1080个不同转角值采样数进行对比。试验得出减速器正反向传动误差不一样以及传动误差峰值出现的位置不一样,试验正向传动误差比反向传动误差约大0.1′,正向传动误差的峰值滞后于反向传动误差。采样点

  摘要:按照GB/T 35089-2018的要求进行传动误差的测试,测试并分析了某国产RV减速器的传动误差,探究了转角值采样数量不同对传动误差的影响。虽然标准规定了转角值采样数量不低于1 000个,为了直观探究转角值采样数量不同对传动误差的影响机理,为后续研发传动精度测试平台提供理论支撑,分别设置了360个、720个和1080个不同转角值采样数进行对比。试验得出减速器正反向传动误差不一样以及传动误差峰值出现的位置不一样,试验正向传动误差比反向传动误差约大0.1′,正向传动误差的峰值滞后于反向传动误差。采样点越多,传动误差值越大,最后会趋于稳定。当采样点数为360个与1080个时,两者传动误差相差约为6%,当采样点数为720个与1080个时,两者传动误差相差约为2%。

  关键词:传动误差;RV减速器;测量分析

  Abstract:The transmission error was tested according to the requirements of GB/T 35089-2018,the transmission error of a domestic RV reducer was tested and analyzed,and the influence of different sampling numbers of corner values on the transmission error was explored.Although the standard stipulated that the sampling number of angle value was not less than 1 000,in order to intuitively explore the influence mechanism of different sampling numbers of angle value on transmission error,and provide theoretical support for the subsequent research and development of transmission accuracy test platform,360,720 and 1 080 samples with different corner values were set respectively forcomparison.The test shows that the forward and reverse transmission errors of the reducer are different and the positions of the transmission errorpeak are different.In the test,the forward transmission error is about 0.1 arc minutes larger than the reverse transmission error,and the peak value of the forward transmission error lags behind the reverse transmission error.The more sampling points,the larger the transmission error value,and finally tend to be stable.When the number of sampling points is 360 and 1 080,the difference between the two transmission errors is about 6%.When the number of sampling points is 720 and 1 080,the difference between the two transmission errors is about 2%.

  Key words:transmission error;RV reducer;measurement and analysis

  引言

  RV减速器是由一个行星齿轮减速机的前级和一个摆线针轮减速机的后级组成,由于其结构紧凑,传动比大等特点,近年来,越来越多地用在工业机器人领域上。然而随着工业机器人的广泛应用,社会各界对其精度要求越来越高,而影响机器人精度的一个重要来源就是其所用减速器的传动误差,减速器的传动误差是指输入端单向旋转时,输出端的实际转角与理论转角之差。减速器传动误差越大,机器人绝对定位精度也越大[1]。因此对减速器进行精确测量以及分析其误差来源具有重要意义。麻东升等[2]研究了正等距和负移距、负等距和正移距的误差组合可以有效地减小传动误差对整机传动精度的影响。张越等[3]对现有的精密减速器性能试验机进行了测量不确定度评定,分析了各误差源对传动误差测量精度影响的程度,计算了各误差源的合成不确定度。郑晓峰等[4]研究了行星减速器的背隙对传动精度的影响。耿婷等[5]研究了行星线齿变速器装配误差对其传动精度的影响。张跃明等[6]分析了RV减速器机构中各主要构件的原始误差对系统输出转角的影响,并以此为基础建立了该机构的误差传递分析模型。任重义等[7]对RV减速器几何回差进行了精确建模,为提高减速器的传动精度提供依据。赵琳娜等[8]通过空间运动学、谐波啮合原理,建立了基于瑞利分布的传动误差多因素耦合模型,完成了置信区间可达99%的谐波减速器传动误差的预判模型,一种基于多因素耦合的谐波减速器传动精度逆向分析方法。单丽君等[9]以RV-80E减速器为研究对象,综合考虑系统中各零件的制造误差、装配误差、间隙及微位移等相关因素对传动精度的影响,用质量弹簧“等价模型”的方法建立RV减速器动态传动精度的动力学模型,对RV传动精度模型进行仿真,分析了单项误差因素及系统误差对RV传动精度的影响。王飞跃等[10]对RV减速器的的偏差模型。丁宁等[11]通过分析RV减速器的结构以及传动机理,对其运动精度的影响因素进行了分析,并结合机械零部件的生产加工工艺,对其零部件的工艺做了相关的调整,以期达到经济的生产成本,又可得到较为理想的运动精度。郝宏海等[12]为测量谐波减速器的传动精度,设计了一种谐波减速器传动精度测试仪。利用2个高精度光栅传感器采集谐波减速器高速轴和低速轴的转速,采用放大分频电路将光栅传感器输出的信号调整为同频率的脉冲信号,利用相敏解调电路提取2个光栅传感器输出信号的相位差,通过相位差来判断谐波减速器的传动精度。

RV减速器传动误差测量与分析论文

  本文根据GB/T 35089-2018《机器人用精密齿轮传动装置试验方法》的试验方法对某国产RV减速器的传动误差进行多次测量,设置不同的转角值采样数,对其传动误差进行分析,研究转角采样数对其精度的影响。

  1试验平台搭建

  本次试验按照国标35089-2018的要求进行测试平台搭建。从输入端驱动试验件,输出端施加空载,待转速和载荷平稳后,在输出端运行一周范围内记录输入、输出端的实时转角值。输出转速不大于5 r/min,分别正、反向进行测量。最大值与最小值之差即为试验件的传动误差。连续测量每次采样位置应相同,以避免不同位置结果相叠加引入的测量误差[8]。在相同上况下连续测量5次,测量结果取平均值。试验件安装完毕应与试验设备各部件连接可靠,保证刚度,减少调整环节,减小系统误差。试验件的输入、输出轴线与相邻设备的同轴度应不大于0.02 mm,并保证系统运转灵活,其原理如图1所示。由驱动系统驱动试验件的输入轴,同时用转矩转速传感器和角度传感器测量输入轴的转矩转速和转角,输出轴由加载系统加载,本次试验不加载,同时也用转矩转速传感器和角度传感器测量输出轴的转矩转速和转角[9]。输出轴的实际转角和理论转角之差即为传动误差。

  2试验方案设计

  试验平台如图2所示,左边为驱动系统,中间放置试验件,右边为加载系统,输入和输出轴都用扭矩仪和圆光栅进行测量扭矩和转角。扭矩仪其精度为±0.1 N·m,圆光栅精度±2.5″,为避免安装偏心对圆光栅测角精度的影响,试验平台的圆光栅采用了双读数头[10]。将某国产减速器如图3所示安装至试验平台进行传动误差的测量,其传动比为130,因标准要求输出转速不大于5r/min,因此设置输入端转速为130 r/min,此时输出转速为1r/min,符合标准要求,同时输出端为空载,测试前在被测减速器上标注记号,确保每次测量从同一位置开始,分别对其正转和反转进行5次测量,其转角最大和最小值之差即为传动误差,取5次测量的平均值作为其传动误差。本次试验主要探究不同的转角值采样数对传动误差测量结果的影响,先设置转角值采样数为1080个,再将采样值取为720个和360个,计算3种不同取样值时的传动误差。

  3结果分析

  按照标准要求分别对其正转和反转进行5次测量。正转传动误差5次数据如图4所示,反转传动误差5次数据如图5所示,正反转传动误差结果如表1所示,正转传动误差5次平均值为0.722′,反转传动误差5次平均值为0.627′,正转传动误差比反转传动误差约大0.1′。从传动误差数据图上可以看出,正转和反转传动误差曲线图都类似于正弦曲线图,正转传动误差最小值峰值大概距离起始位置的120°附近,最大值峰值大概距离起始位置的240°附近;反向传动误差最小值峰值大概距离起始位置的60°附近,最大值峰值大概距离起始位置的180°附近。正向传动误差的最大最小值出现的位置与反向传动误差最大最小值出现的位置大约相差60°,正向传动误差的峰值滞后于反向传动误差。

  不同采样点数对传动误差测量结果的影响。本文将测试平台采样点数设置为360个、720个和1080个分别进行了传动误差的试验,正转时采样点设置为360个时,其传动误差平均值为0.674′,采样点为720个时,其传动误差平均值为0.708′,采样点为1080时,传动误差为0.722′,如表2所示。从表中可知,采样点越多,传动误差值越大,最后会趋于稳定。采样点是360个与1080个时,两者传动误差相差最大为6.6%,采样点为720个与1080个时。两者传动误差相差较小为1.9%。同理反转时采样点设置为360个,其传动误差平均值为0.595′,采样点为720个时,其传动误差平均值为0.614′,采样点为1080时,传动误差为0.627′,如表3所示。从表中可知,采样点越多,传动误差值越大,最后会趋于稳定。采样点是360个与1080个时,两者传动误差相差最大为5.1%,采样点为720个与1080个时。两者传动误差相差较小为2.1%。

  4结束语

  本文对某国产减速器传动误差进行了测试,得出以下几个结论。

  (1)正向和反向传动误差不一样。本次试验正向传动误差比反向传动误差约大0.1′。

  (2)正向和反向传动误差的最大最小峰值出现的位置不一样。本次试验正向传动误差的峰值滞后于反向传动误差。

  (3)采样点数越多测量结果越精确。本次试验采样点越多,传动误差值越大,最后会趋于稳定。采样点360个与1 080个时,两者传动误差相差约为6%,采样点为720个与1 080个时,两者传动误差相差约为2%。

  

      参考文献:

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  [3]张越,张临涛,谈伟.精密减速器传动误差测量精度分析[J].机械传动,2020,44(6):121-125.

  [4]郑晓峰,周纯江,赵传强,等.行星减速机背隙检测装置研制及测量系统分析[J].机电工程,2022,39(2):238-243.

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